某氨厂用于胺液工况的泵通过对其部件的改进成功完成了升级。
该厂有两台290 kW(390 HP)的泵,由汽轮机或电机驱动,额定流量为262 m³/h(1,153 gpm),扬程为271 m(889 ft)。由于NPSHA偏低且长期处于部分负荷运行状态,这些泵工作在极为苛刻的工况下。设备运行不稳定,振动剧烈,并因以下问题频繁维修:轴反复发生疲劳断裂、口环严重摩擦、叶轮腐蚀/冲蚀、机械密封泄漏以及轴承损坏。
在一次灾难性故障(同时损坏了泵和电动机)导致全厂紧急停车后,对该泵实施了系统性升级。升级目标是克服原有设计缺陷,并引入提升可靠性的关键特性。具体措施包括:识别并修正叶轮的设计不足,同时改进其材料以抵抗严重的汽蚀和回流造成的损伤;对动力端进行了全面重新设计,采用更大直径的轴、增强轴承座刚度、升级材料、使用超规格轴承,并优化润滑系统。
升级后成效显著:此前每年高达9次的故障已完全消除,目前该泵已实现连续运行3年无故障。设备可靠性得到极大提升,同时大幅节省了投资和维护成本。
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