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| ***在装配部压胎组,操作人员在安装198电摩电机轮胎时发现轮辋焊接部位开焊,数量3例。品质管理部对故障的现象及产生的环节进行了分析,发现的装胎工艺对电机轮辋的焊接面产生15KN的压力,该压力直接导致虚焊的电机轮辋脱焊,也就是说,如果通过装胎机装配的电机没有脱焊,后期脱焊的风险很小。 |
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| 制程:已投料的电机装胎前对焊缝100%检验,有虚焊的电机挑选出来做退货处理 | | |
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| 1、焊接夹具精度不够,自动焊时焊接位置偏离设定的轨道。 | 1、缺乏生产工艺确认的相关制度,对自动焊接工艺没有进行工艺确认。 |
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| 1、对轮辋焊接检验无明确的要求,作业指导书没有描述焊接缺陷。 | |
| 2、轮辋焊接完后操作人员未对焊接质量进行确认(自检)。 | |
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| 重新设计和制作焊接夹具并更新焊接设备,保证焊接轨道和产品的旋转轨道一致。 | | |
| 修改轮辋焊接作业指导书,明确轮辋的焊接要求,增加操作工对焊缝自检的内容。 | | |
| 修改轮辋检验作业指导书,增加和完善焊接质量检验内容和要求,包括18KN轴向破坏性试验。 | | |
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| ***提供轮辋焊接夹具及焊接设备更新前后的图片;提供轮辋焊接作业指导书和检验作业指导书,增加了焊接要求和焊缝检查要求。 | | |
| 自***起,供应的198电摩电机在装配部装配时没有出现焊缝脱焊的现象。 | | |
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| 修改新产品设计开发流程,增加对新工艺确认的项目要求。 | | |
| 编制工装模具管理规定,要求定期对工装模具的完好状态进行检查。 | | |
| 编制过程质量检验管理规定,规定对过程工序质量检测的频次和数量及接受准则。 | | |
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| 第一批产品(***)满意程度:yes(√)no()与客户__联系,确认此批出货产品无以上不良现象。 |
| 第二批产品(***)满意程度:yes(√)no()与客户__联系,确认此批出货产品无以上不良现象。 |
| 第三批产品(***)满意程度:yes(√)no()与客户__联系,确认此批出货产品无以上不良现象。 |
| 1、轮辋焊接夹具及焊接设备更新前后的图片;2、轮辋焊接作业指导书;3、轮辋焊接检验作业指导书;4、新产品设计开发流程;5、工装模具管理规定;6、过程质量检验管理规定 |